一汽锻造(吉林)有限公司前曲车间新线12500吨锻压机生产线(302线)切边机组R6机器人经过“十一”期间调试,实现了锻件飞边自动码垛动作,该程序实验成功,可使锻打线减少一名操作人员,是一汽锻造公司推进“降本增效”又一有力突破。
整改前 302线年初改造完成后,切边机组飞边码垛工序对比改造前已经有了明显的变化,但是其飞边码垛仍不整齐,需要人工调整,并且不整齐的飞边垛在物流过程中容易导致散落,需要人工去处理,造成人力、物力的浪费并存在一定安全隐患。为了消除不良因素的影响,实现该环节的自动化,前曲车间锻打班大班长巩立刚进行了长时间的观察与研究。
R6机器人自动码垛 “十一”设备维护期间,巩立刚将事先准备好的程序更换到R6机器人系统中,在其原程序基础上调整、完善了自动码飞边程序。此后的调试工作,巩立刚不断验证并优化轨迹参数,最终确定曲轴产品飞边码垛3排15层,每架45片飞边,前轴产品飞边码垛3排25层,每架75片飞边的程序设计。试生产结果显示程序稳定,飞边码垛整齐。 通过本次302线R6机器人自动码飞边的实现,可为前曲车间302线每个锻打班次减少1个岗位的人员工作量,并且避免了物流运输时的安全隐患,为车间减少3人次人工成本以及相关衍生的工作,在一汽锻造公司2018年“百天会战”中率先实现了战斗的胜利,为推进“降本增效”工作起到积极的作用。 来源:一汽锻造(吉林)有限公司 |
|
中国锻压网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注"中国锻压网",获取独家行业新闻资讯。 添加方法1: 在“添加好友”中直接添加微信账号:chinaforge 添加方法2: 微信中扫描左侧的二维码 |