2月23日,从中航工业哈尔滨东安发动机公司传出喜讯,去年,东安公司通过实施AOS(中航工业运营管理体系)精益改善项目,使直8飞机主减速器主机匣的生产效率和产品质量实现了双提升,生产交付周期缩短了23%,质量提升了20%,为全面完成该型机生产任务创造了有利条件。 据介绍,2015年,东安公司直8飞机主减速器主机匣任务出现较快增长,为全面完成该型机任务,公司以问题为导向,确立了《优化机匣类零件生产流程,提高产品的交付能力》精益改善项目,剑指直8飞机主减速器主机匣提质增效。 据了解,东安公司自项目开展以来,项目组成员充分利用AOS这项科学规范的管理方法和工具,从缩短生产准备、优化工艺布局、工艺流程等方面着手,进行精益改善。项目组成员绘制了主机匣的详细价值流程图,从加工、检验、装配等工序逐个分析、查找制约生产的瓶颈问题,汇总后积极制订了解决方案。通过合并、调整粗加工工序,配合设备分流,调整精加工工序内容,增强了生产的节拍性。重新规划了钳工班组布局,调整了毛刺区、装配区和清洗区位置,将钳工区域转工路线由原来的直线位移800米缩短至120米。 |
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