花甲之年本该颐养天年,然而年近60岁的老工人李书乾不顾自己腿部有伤疾,依然和年轻人一起拼搏在一线,上高、配线、调试,样样干在最前面。他就是瓦房店轴承集团有限责任公司热处理分厂电工李书乾。从事电气设备维修工作40余年,他练就了一身过硬的本领,被大家称为“电气大拿”,先后获省特等劳动模范称号和全国五一劳动奖章,被誉为“敢于挑战行业尖端技术的工人发明家”。 普通电工圆成才梦 1980年,25岁的李书乾从部队复员后被分配到瓦轴集团热处理分厂,成为一名电工。由于在部队时就从事电器维修,这个工作在他看来可谓轻车熟路,但没干几天,一件看似平常的小事儿,却改变了他对这份工作的看法,也深深影响到他后来的处事原则。 有一次线圈烧了,他找个备用线圈换上,可一连换了几个线圈都烧了,李书乾很上火,师傅回来后换上另外一个线圈,故障马上排除。李书乾请教师傅后,才知道是自己换的线圈阻值不对。这件事让他明白,要做成事绝不能吃老本。从此,在单位他虚心请教师傅、模拟故障实验,回到家,他大部分的时间就是看书。30多年来,李书乾不断学习、消化、吸收、再创新,结合生产实际,刻苦自学,写下了150多万字的学习笔记,研读了80多台设备的技术资料和图纸。 李书乾开始崭露头角,成为业务骨干,他先后20余次参与或主持外国进口设备的技术谈判和大修验收,并在瓦轴集团大规模引进技术、进行升级改造之时,以考核第一的成绩首批被选调到公司引进设备中心,与外国专家、工程专家一道,专门从事引进设备的安装、调试与维修。 敢于挑战尖端技术的工人发明家 在中国高速铁路快速发展过程中,瓦轴集团公司承担着铁路提速轴承研发制造的重任。李书乾和公司其他技术专家承担了淬火压床的研制任务。他设计的plc程序将机床的静态淬火创新为动态旋转淬火,使铁路提速轴承的芯部硬度提高了25%,产品的变形量减少了30%,实现了铁路提速轴承热处理质的飞跃。他用事实证明,精密高端轴承不仅能够“中国制造”,还能实现“中国创造”。这台自主研发的设备可替代进口机床,节省购置资金1200万元。该项技术成果荣获“全国职工优秀技术成果奖”、“辽宁省优秀技术成果一等奖”。 国外专家长时间排除不了的疑难故障,他也能手到病除,让外国专家向他直竖大拇指,管他叫老师。 引进德国的“多功能渗碳电炉”加热执行器烧损,德国专家坚持更换原厂配件,但需要从国外进口,而生产和市场又不能等,李书乾用国产配件将其修理好后,又和德国专家一起对电炉运行程序进行了优化升级,延长了加热执行器的使用寿命,节省30多万美元。该项技术成果获“全国机械工业职工技术改进创新优秀成果奖”。 30多年来,李书乾先后改造老设备120多台(次),完成技术创新230多项,技术创新成果中有3项获国家、部委的奖励,为企业创造经济效益达7000多万元。他所发明的“电炉运行节拍控制器”,实现了手动到自动的变革、无控到自控的创新,引领着国内轴承行业热处理电控技术的发展,该成果已获国家实用新型发明专利。“渗碳电炉加热控制方法”不仅攻克了传统控温方式的弊端,还开创了工业电炉加热控制新技术的先河,一举填补了国内行业空白,并获国家发明专利。
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