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钱潮公司两项目获全国优秀六西格玛项目奖

  • 2007/1/13 12:08:38
  • 来源:万向集团

    由中国质量协会六西格玛管理推进工作委员会组织的年度全国优秀六西格玛项目评选活动于日前结束,钱潮公司两项目--“提高刹车臂锻件一次合格率,提高产出率提高内圆砂轮使用寿命获奖。

  为更好地支持市场与产品向更高层次升级,并配合实施双流工程,自前年10月开始,钱潮公司开展实施六西格玛管理。去年,钱潮公司实施完成17个六西格玛项目,实现财务收益近500万元。

  此次获奖的提高刹车臂锻件一次合格率,提高产出率项目,就是针对锻造部刹车臂锻件的老大难问题--1000T摩擦压力机会产生35-50%的折叠纹,废品率较高,而且需要专人长年修磨,生产成本偏高。这个问题一直未能很好地解决,以至严重影响产出,效率偏低,引发客户抱怨。

  六西格玛项目小组通过原因分析后认为,刹车臂这种形状复杂的锻件在空气锤上如果用平砧制坯,形状和质量确实无法满足精锻的要求,同时坯料形状与精锻型腔差距较大,容易在几何形状过度处产生折叠纹。项目小组从根本入手,通过改变工艺,增设预锻型槽,改变坯料形式,使制坯更趋合理。项目实施完成后,生产效率提高了1倍,折叠纹比例降至5%左右,废品率下降了80%多,每只还节约原材料0.08kg,单件成本下降0.83元,年均节约成本达51.5万元。这是钱潮公司第一个解决锻件类问题的六西格玛项目,可以在其它类似刹车臂锻件的生产中推广应用,并起到一定的示范作用。

  原内圆砂轮使用寿命偏低,更换次数频繁,有时候一人一天要换20颗砂轮左右,降低了有效劳动时间,影响产能,而换砂轮时除电主轴停止外,设备其他系统仍在运行,无形中还造成了浪费。对此, 提高内圆砂轮使用寿命项目小组通过分析,找出了影响砂轮使用寿命的根本原因是:砂轮磨粒脱落快,并且冷却液流量不均匀,使砂轮表面冷却不到位等。于是通过六西格玛的专业方法,经ANOVA分析、运用2-Sample T-Test等工具,并经多次试验,确定了最优方案,改进了原砂轮材质、硬度、粒度、磨床冷却液流量等参数。同改进前相比,每件加工成本降低0.0034元,年可节约成本18.36万元;劳动生产效率提高5%,按月加工450万只外圈计算,年可创效益13.5万元。

     据了解,此次全国优秀六西格玛项目评选活动,全国共有41家企业选送了160个项目参加。经全国六西格玛管理推进工作委员会,组织专家进行初评和现场评审,有85个项目获奖。
(#HOPE_bm#)



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